返回
SMT实习报告第三周总结

SMT实习报告第三周总结

时间:2013-6-3 10:15:51  [下载该文章]  [会员注册]
lenovomidhsmt车间第三周实习总结;第四组实习生:夏力;一、实习时间:;2013年3月18日——2013年3月29日二、;学习松下贴片机、设备商提供的软件,富士demo线;a.松下npm设备操作培训;伺服开关继电器(小电流控制大电流)安全培训;a.移动头部前先确认吸嘴高度b.插拔料架c.抛料;a.生产准备:程序写入设备,程序检查,装料,装吸;lenovomidhsmt车间第三周实习总结第四组实习生:夏力一、实习时间:2013年3月18日——2013年3月29日二、实习地点:电教室/smt车间三、实习目的:学习松下贴片机、设备商提供的软件,富士demo线贴片机极其了解整个线体的机器四、实习内容a.松下npm设备操作培训伺服开关继电器(小电流控制大电流)安全培训:a.进入设备前伺服开关先关闭b.线性电机(磁悬浮马达)c.元件相机,pcb相机d.一人操作,前后呼应设备安全:a.移动头部前先确认吸嘴高度b.插拔料架c.抛料盒d.吸嘴交换站b.程序的学习极其导入a.生产准备:程序写入设备,程序检查,装料,装吸嘴,吸着位置示教,轨宽调整,流板测试,顶针布置b.cad:cad的五要素、cad+bomc.mark点分pcbmarkbadmarkd.程序组成cad文件、基板信息,mark点,元件库c.富士demo线的学习富士demo线,目前是富士最新型的设备也是价格较贵的机器。富士demo线,采用双轨流板生产,效率很高!操作人员相对较少,可同时生产tob和bot面,这样一来很明显就不使用采取换线的麻烦!但是富士线也有它的缺点,比如,炉前aoi哪里监控效率不高,上次就遇到元器件贴偏,但是经过回流炉后才发现问题。导致大批基板返修!造成较大的损失。五、实习总结通过本周在线体上的学习发现了很多问题,比如机器的类型多,设备商比较杂乱,一条demo线上有五六厂家的设备商,这样容易造成混乱!而且生产事故责任不明确,比如上面提到的炉前aoi哪里监控有待改善。还有尽管班长反复强调esd意识的重要性,我发现在产线中仍然有很多的作业人员裸手触碰pcb板,甚至是ipqc的人员,在和其他人交流主板元件错误时,也会用裸手触屏主板上的元器件,我认为车间内员工的质量意识还有待加强;炉前aoi检查,当机器报错时,有的作业人员并没有按照要求对主板进行复检,而是直接按pass,这是明显违背作业规定的。然而要让班长监督生产流程中的每个环节是不可能的,关键是要加强作业人员的自觉性。在公司里,每天的工作状态不是很好,完全没有时间考虑其它事情。于是不知不觉的,就发现原来我短暂的一个月的事情就快要过去了。但这次的经历却是实实在在的,就感觉自己每天都在进步,每天都能够接触新的事物,一点一点的吸收进去。初踏社会便有了很深的感受,正应了那句话:社会是一所最好的大学。果然没错。一个月的时间,虽然短,但学到的东西可不少,能快速的适应公司的环境,融入企业的团体,如何更好的跟同事沟通,更好的完成既定的任务。这些都不是信手拈来的。都需要一个逐步的从点到面的认识,今天我学到的所有这些都必将对我将来的就业产生深刻的影响。而对我来说,真正的就业也已经不远了。我庆幸也感谢有这样一个学习的机会,能够在就业前很好的提高自己、锻炼自己。同时也让自己对自己的能力更加自信,相信自己将来能够成为一个对社会有用的一员。

>

相关推荐